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江西铜业永平铜矿“3·21”爆炸事故

2013年3月21日上午10时03分,江铜集团永平铜矿采矿场一辆炸药现场混装车在洗车台洗车时,突然发生爆炸,造成4人死亡,9人受伤。

一、事故经过

2013年3月21日,永平铜矿采掘工段副段长刘晓华安排混装车操作工郑诗韵和司机张志平将混装乳化炸药车开到洗车台清洗,清理余料,以备3月22日爆破施工使用。3月21日9时20分,混装乳化炸药车驶离采矿场停车库,约行驶400米到达洗车场(约9时25分到达)。9时53分左右,采掘工段工段长江福接到郑诗韵的电话:“装药车的输药管松动了,需要派修理工带工具去紧固一下,车子现在在洗车台”。于是,江福安排修理钳工李益清前往洗车台紧固输药管,不知何因,在此过程中,维修电工徐云也到达了洗车台。约10时03分,该车发生爆炸。

二、事故爆炸现场基本情况

混装乳化炸药车被炸毁,周围320米范围内的建筑不同程度受损,(其中,采矿场办公楼距离爆炸中心320米,关闭的窗户玻璃大部破损、部分破碎),爆炸中心即现场混装车在洗车台的停放处,地面30cm厚的混凝土形成凹陷和破裂。

三、事故原因分析

(一)直接原因

从搜集到的螺杆泵定子、转子以及输药管残骸分析,事故的直接原因如下:

1.螺杆泵断料空运转是导致爆炸发生的直接原因。从螺杆泵定子残骸的形态分析,螺杆泵内部发生了爆炸;从螺杆泵转子残骸进料口区域发黑分析,是由于残留在螺杆泵内的乳胶基质产生内循环引起破乳,硝酸铵析晶,同时内循环导致物料生热和水分蒸发,形成干摩擦后导致生热加剧,形成了硝酸铵剧烈分解的温度条件;硝酸铵剧烈分解并释放大量的热量形成局部高温,导致不锈钢金属变色;在螺杆泵定子的强约束条件下,热分解所产生的气体使乳化基质被敏化,高温高压不能散发、释放,形成热点,导致残留在螺杆泵内的乳胶基质发生爆炸。

2.乳胶基质料仓内残留的约200kg乳胶基质被传爆是事故范围扩大的直接原因。根据距离爆炸中心约320m的采掘场办公楼玻璃破损、破碎情况,可确定为次轻度破坏等级,按照地面爆炸的空气冲击波超压计算公式推算,爆炸的乳胶基质最小量为200kg。

3.乳胶基质料仓与螺杆泵连接管之间存在空腔即“架桥”,是导致螺杆泵断料的直接原因。从输药管残骸分析,输药管只有局部断裂,而且局部还残留有少量乳胶基质;输药管;与卷管机构连接处为钢管.内径50mm,没有爆炸。表明爆炸时输药管内没有充满乳胶基质,不是因为输药管堵塞造成螺杆泵空转。

4.安全联锁装置失灵,操作人员没有采取紧急停车措施,是导致螺杆泵长时间断料运行的直接原因。

(二)间接原因

1.工艺配方中,乳胶基质含水量只有13%,而且加入了复合蜡等高粘性材料。因此,胶胶基质感度偏高而被传爆;在常温下,乳胶基质粘稠度更大,降低了乳胶基质流动性,容易造成“架桥”现象。

2.乳胶基质料仓与螺杆泵进料口之问采用90度转角弯管和法兰连接,当乳胶基质流动性较差时,容易造成吸料不畅。

3.技术资料如工艺规程、操作规程、维护维修规程、安全联锁装置校验规程、余料清理操作规程等不齐全,针对性不强。查看另外一台同类型混装车,如果规程规定在清理余料时,必须打开通往螺杆泵的清洗水阀门,这个事故是可以避免的。

4.职工培训内容不齐全,针对性不强。

5.企业管理缺陷:乳胶基质生产与混装车使用等安全管理职能分离:没有进行联锁装置周期校验。

四、事故涉及工信部门责任及人员处理情况

该事故未见对工信等监管部门人员处理情况。


2021-12-13 15:35

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